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13345262695某味(wèi)精廠生產味精15000t/a,在生產(chǎn)過程(chéng)中產生的廢水(shuǐ)具有SO42-高、COD高(gāo)、氨氮高和pH值(zhí)低等特點。如(rú)采用厭氧(yǎng)+好氧工藝(如UASB+SBR等)處理,因廢水中SO42-的大量存(cún)在,工藝將變得相當複雜,一次性投資很大。為此,作者采用好氧生物處理新工藝進行了處理味精廢(fèi)水的試驗(yàn)研究。
1 試驗方(fāng)法及基本條件
1.1 工藝選擇
農村小型汙水處理設備為避免原水中SO42-的影響采用好氧生物處理工藝,並(bìng)以德國Claushtal工科大學物相傳遞研究所研製開發的HCR(High Performance Compact Reactor)為核心工藝,其流程如圖1所示。

中和絮凝沉澱池、HCR、脫氣池、二沉池(chí)、接觸氧化池的有效容積分別為50、15、5、40、50L,HCR、接觸氧化池(chí)的水力(lì)停留時間分別為(3~5)、(12~16)h,汙泥停留時間為6~8h。
HCR反應器為兩端封閉的圓(yuán)柱形容器,頂部安裝射流器並開有一排(pái)氣孔。反應(yīng)器的部分出水、絮凝沉澱(diàn)池出水及(jí)回流汙泥通過循環泵加壓經管道(dào)混合後進入HCR頂部的射流器,形成(chéng)高速(sù)射流(liú),同時由於負壓作用而吸入大量空氣(qì)。射流器的兩相噴頭將吸入的空氣切割成(chéng)微小氣泡,從而在其下方形成高速泵流剪切區。富含(hán)溶解氧的汙水經導流桶流到反應器底部後又沿外桶壁向上反流,從而形成環流。在此過程中微氣泡和活性汙泥充分接觸,獲得了很好的傳 質效果(氧傳輸利用(yòng)率高達50%)。
首先用石灰乳將(jiāng)廢水pH值中和至6.5~8,然後加(jiā)入PAFC(聚(jù)合氯化(huà)鋁鐵),絮凝沉澱0.5h(COD去除率為20%~30%)後上清液進入HCR。HCR出水經脫氣池(主(zhǔ)要脫(tuō)去附著在活(huó)性汙泥表麵的CO2、空氣等)脫氣後進入(rù)沉澱池進行泥水分(fèn)離,HCR可去除70%~80%的COD。沉澱池出水經(jīng)接觸氧化池(chí)處理後出水達到進入城市管(guǎn)網的排放要求。
1.2 操作條件
1.2.1 分析(xī)項目及方法
分(fèn)析項目及方法如表1所示。
表1 分析項目及方法
|
項 目 |
分(fèn)析(xī)方法 |
項 目 |
分析方法(fǎ) |
|
COD |
重鉻酸鉀快速測定法 |
BOD5 |
標準稀釋(shì)倍數法 |
|
DO和水溫 |
便攜式溶氧儀(yí)測定 |
生物相 |
顯微鏡觀察 |
|
NH3-N |
滴定法(fǎ) |
MLSS |
重量法 |
|
SO42- |
重量法 |
pH |
pH試紙 |
1.2.2 試驗用水
試驗用水為南寧味精廠的生產廢水,先用該廠離交工段中產生的高濃度有機廢水(shuǐ)進行試驗,後再直接用各工(gōng)段實際排放水量按比例配水進(jìn)行試驗。其中,高濃度廢水的水質如下:COD為(wéi)25000mg/L,NH3-N為10000mg/L,BOD5為13000mg/L,SO42-為45000mg/L,pH=1.5~3。
2 結果及討論
以桂林市第四汙水廠的活性汙泥作為種泥(ní),經過培養馴化後投入HCR並啟動處理係統。僅7dHCR係統的容積負荷就從4 kgCOD/(m3·d)升至15kgCOD(m3·d);18d以後容積負荷達到28.74kgCOD/(m3·d),且係(xì)統運行穩(wěn)定。
2.1 絮凝去除(chú)效(xiào)果
試驗把PAFC作(zuò)為絮凝(níng)劑,進水COD濃度(dù)對其去(qù)除率的影響(xiǎng)及絮凝前(qián)後(hòu)COD的變(biàn)化分別 見圖2、3。由圖2知,絮凝對COD的去除率相對穩定,其值穩定在25%~35%。絮凝前後的COD濃度相關直線斜率為0.6,相關係數>0.9(圖3)。

2.2 HCR對COD的去除(chú)
2.2.1 容積負荷與去除率
試驗表明,當(dāng)容積(jī)負荷為 9.7~72.4kgCOD/(m3·d)時HCR出水並(bìng)沒有隨進水COD值的升(shēng)高而上升,其對COD的去除率一直為75%~80%。這說明HCR去除COD的(de)性(xìng)能很穩定、耐衝擊負荷能力強、COD負荷(hé)率高(最後階段高達72.4kgCOD/(m3·d)且運行穩定,出水水(shuǐ)質有保證。
2.2.2 SO42-對COD去除率的影響
當進水COD維持在8000~10000mg/L、SO42-為16000~26118mg/L時,HCR對COD去除率始終為76.98%~82.34%,說(shuō)明 SO42-的存(cún)在並不影響係統對COD的去除。
2.3 其(qí)他因素影響分析(xī)
2.3.1 溶(róng)解氧
當HCR中溶解氧濃度為2~3.3mg/L時,COD去除率較低(60%),隨著溶解氧(DO)濃度的上升,COD去除率也上(shàng)升,當溶解(jiě)氧濃度>6mg/L時,COD去(qù)除率可達到85%。由試驗也知,當溶解氧濃度>4mg/L後,COD去除率的增長趨(qū)勢不十(shí)分明顯。因此,HCR中溶解氧濃度維持在3.3~4.5mg/L即可,進水COD濃度高,溶解氧濃度可適當高一點。
2.3.2 汙泥濃度
汙泥濃度與(yǔ)COD去除率關係見表2。
由表2可知,當HCR進水COD在5710~13800mg/L、活性汙(wū)泥濃(nóng)度在13~20g/L時(shí),汙泥濃度與容積負荷呈一定的正(zhèng)相關關係。此時微(wēi)生物降解COD速度較快,對COD去除率較高。當汙泥濃(nóng)度<13g/L時,如果進(jìn)水COD濃度(dù)高,由於(yú)微生物量太少,水中的COD不能被有效(xiào)降解,使HCR去除(chú)COD的能力降低;而當汙泥濃度>20g/L時,由於微生物量多,消耗氧氣(qì)量大,此(cǐ)時要(yào)防止(zhǐ)溶氧量不足而導致好氧生物死亡。因此,反應器內活性汙泥濃(nóng)度保持在13~20g/L為宜。
表2 汙泥濃(nóng)度與(yǔ)COD去除率的關係(xì)
|
樣 號 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HCR進水COD濃度(mg/L) |
2800 |
4800 |
5710 |
6384 |
6793 |
7517 |
8387 |
9357 |
8452 |
|
汙泥濃度(g/L) |
10.23 |
4800 |
12.12 |
14.65 |
15.47 |
16.63 |
16.94 |
17.01 |
17.22 |
|
COD去除率(%) |
85.26 |
81.66 |
83.68 |
81.39 |
79.39 |
77.48 |
75.37 |
73.13 |
76.17 |
|
樣號 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
HCR進水COD濃度(mg/L) |
99.80 |
99.59 |
10244 |
8374 |
11054 |
13054 |
11624 |
12000 |
13800 |
|
汙泥濃度(g/L) |
17.45 |
17.84 |
18.1 |
18.71 |
20.1 |
21.01 |
21.5 |
23.83 |
24.3 |
|
COD去除率(%) |
79.23 |
78.13 |
76.98 |
70.77 |
73.38 |
73.24 |
70.37 |
67.39 |
66.2 |
2.4 接觸氧化池處理效果
試(shì)驗結果表明,經HCR處理後的廢水可生化性仍較(jiào)好,接觸氧化池(chí)對COD的去除率達65%~80%,平(píng)均為71.46%。一般出(chū)水COD<450mg/L能滿足進入城市管網的排放要求。
2.5 整個係統對COD的去除
經整個工藝處理後味精廢水中的(de)COD可降至400mg/L左右,總(zǒng)去除率為93%~98%(平均為95%以上),具有良好的去除效(xiào)果。對於中(zhōng)濃(nóng)度的味精廢水(shuǐ)可以直接處理達標排放,對10000mg/L以上的高濃度味精(jīng)廢水經處理(lǐ)後也(yě)可達到進入南寧城(chéng)市管網的(de)排放要求。
3 結論
① 味精廠廢(fèi)水可采用以HCR為核心的好氧(yǎng)生物方法進(jìn)行處理。該(gāi)工藝不需對(duì)其中的SO42-進行預(yù)處理,且容積負荷和汙泥負荷都很高,COD去除率達93%以上,出水能達到進入城市管網的排放要求。
② HCR處理南寧味精廠廢水所產生的剩餘汙泥(ní)中蛋白質含量較高,可回(huí)收作飼料蛋白,在(zài)治理汙染的同時獲(huò)得(dé)了顯著的經濟效益。
③ 該工藝技術上可行、設(shè)計緊湊(còu)、結構合理、占地麵積少、水力停(tíng)留時間較短。
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