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133452626951 某紡織廠簡介
某紡織廠是一家香港獨(dú)資的大型企業,1991年從香(xiāng)港(gǎng)遷移過來,總投資2億港幣,集 紡紗、染色、織布一條龍,產品為牛仔布。廢水主要來自染廠,其主要成分是靛藍粉(含(hán)石 灰(huī)、染料、木薯(shǔ)粉(fěn)),另外還有NaOH、低硫酸鈉,廢水量在1000m3/d左右。正常情況下的(de)廢(fèi)水水質如表1。
表1 廢水水質表.農(nóng)村小型汙水處理(lǐ)設(shè)備(bèi)
|
項目 |
pH |
色度(倍) |
CODcr(mg/L) |
水溫(℃) |
|
濃度 |
10.0-13.0 |
400-1200 |
750-1800 |
18-35 |
改造前的處理工藝流程見圖1。

該流程設計處理能力(lì)1000m3/d,剛投產時(shí)水量300m3/d,後逐漸增加至1000m3/d ,但(dàn)出水水質漸(jiàn)漸惡化,色度和CODCr都嚴重超標,出水(shuǐ)色度在300(倍)左(zuǒ)右,CODCr在700mg/L左右。其主要原因如下:
①設計時對原水水質估計不足,當初(chū)設計原水的CODCr為700~1 300mg/L,而現在原水(shuǐ)CODCr為(wéi)1000~2000mg/L。
②生物濾池有(yǒu)2個,大小一樣,圓形,直徑13m,總高2.5m,中(zhōng)間布水(shuǐ),池內裝填大小(xiǎo)10cm(長寬(kuān))左右的石頭(tóu)塊,池(chí)底有通風孔(kǒng)層,自然充氧,汙水靠水力作用自然旋轉 噴灑布水。由(yóu)於充氧(yǎng)不足,加上厭氧水解池出水濃(nóng)度過高,導致生物濾池內部呈厭氧狀(zhuàng)態,厭氧(yǎng)汙(wū)泥阻塞石頭(濾料)空隙,造成水流短路。這樣,好氧生物濾(lǜ)池的處(chù)理效果(guǒ)大大降低,二級生(shēng)物(wù)濾池對有機物的降解率隻有(yǒu)30%~40%。
③缺乏有技術的管理(lǐ)人員,操作工人素質差。
2 工藝改造
2.1 前(qián)期改造
捷德紡織廠采取(qǔ)邊改造邊生產的方式進(jìn)行。由於二級生物濾池(chí)對有機物的降解率隻有30%~4 0%,且滋生蚊蠅,決定利用現有的厭(yàn)氧水解池,打掉二級生物濾池,改成生物接觸氧化池。 但厭氧水解池對COD的去除率僅有10%~20%,大量(liàng)負荷會(huì)帶給後續處理構築物,為減少生化改(gǎi)造期間的汙染,在厭氧水解池前加一套物化處理設備(bèi)(即化學混凝沉澱),以降低負荷。
前期改造的工藝流程見圖2。

由於該項改造(zào)工程具有很強的實用性,實際上(shàng)是邊生產、邊研究、邊製定(dìng)方案的改造過程(chéng),在確(què)定物(wù)化(huà)處理流程時,先做了大量的化學混凝脫色試驗。采用傳統方法,對硫酸亞鐵、淨水劑、聚合鋁和三氯化鐵主要以去(qù)除色度、COD為目標,通過小試先確定適合本廠的脫(tuō) 色效果和去除COD的最佳藥劑為硫酸亞鐵,其最佳投藥量在800~1000mg/L,最佳pH值(zhí)範圍在9.5~11之(zhī)間。
物(wù)化處理(lǐ)流程各項參數:設計流量Q為1000m3/d;提升泵兩台,每(měi)台Q′為80m3/h;靜態混合器2個,每個外形尺寸L為800mm,D為250mm;機械反應池(chí)2個,1.5m×1.5m×4m,設計停留時間20min;斜管沉澱池1個,麵積5m×5m,斜管用聚氯乙烯板製作(zuò),所有排泥管皆為200mm鍍鋅管。
經物化處(chù)理的色度平(píng)均去除率達到(dào)60%,COD的平均去除率>40%,達到了目的。投硫酸亞鐵後,產泥量大增(zēng),現有的(de)貯泥池僅能(néng)容納氣浮池刮渣排(pái)泥,造成斜管沉澱池(chí)的積泥不能及時(shí)排出。根據這一實際情(qíng)況,廠方又增購了一台板框壓濾機。
物化處理後的出水穩定,在控製最佳投(tóu)藥量和pH的條件下,出水水質(zhì)COD在600~900 mg/L之間,在進行生化(huà)改造期間,屬超標排(pái)放運行。
2.2 後期改造
後期改造的工藝流程見圖3。

改(gǎi)造的主要構築物及(jí)設備:
① 調節池。設計原水調節池有效停留時間為8 h,整個調節池尺寸為20m×10m×2.5m ,內分6格。在原水進調節池前有一小渠道,在(zài)渠道中投硫酸(suān)亞鐵,使pH為7~9左右。廢水在調節池內有一初沉時間,對池底汙(wū)泥,紡織廠每年趁春節放假之(zhī)際清掏外運。
② 厭氧水解池。呈長(zhǎng)方形,尺寸為10m×7.5m×5m,有效停留(liú)時間10h。分為兩(liǎng)組 ,每組都有一個脈衝布水(shuǐ)器,其對水解池內的配水是間歇式(shì)的,對厭(yàn)氧池則起攪拌、衝刷(shuā)作用。厭氧池內的汙水分(fèn)汙泥層、附著層、清水區。攪拌是為了防止死水、短流(liú),衝刷能(néng)防(fáng)止附著層阻(zǔ)塞,厭氧池內設有斜板附著層,厭氧水解池是穿(chuān)孔集水槽配(pèi)水。
③ 接觸氧化池。在原生物(wù)濾池的位置上建造(zào),外型尺寸:20m×15m×4.5m,采用三(sān)廊道 ,內懸掛半軟性填料(厚3m),填料(liào)接觸(chù)時間20h,底部裝有微孔曝氣頭,氣水比為15∶1, 經測(cè)試池內溶解氧濃(nóng)度(dù)為3.8mg/L。
④ 沉澱池。為(wéi)豎流式、方形,尺(chǐ)寸為(wéi)6 m×5 m×5 m,從池頂中(zhōng)心進水,出水(shuǐ)經鋸齒形集 水槽。豎流式沉澱池主要是沉澱接觸氧化池脫落的生(shēng)物膜,出(chū)水進入混凝氣浮池。 沉澱汙泥全部回流至厭氧水解池,補充營養,原設計進入貯泥池(chí)的排泥管保留。
⑤ 混凝氣浮(fú)池。進一步去除在沉澱池中不能下沉(chén)去除的細小顆粒,投加淨水劑,淨水劑是一種淡黃色液體,是廣東南(nán)海市食(shí)中化工廠提供的,是用廢鋁、廢鐵和濃硫酸製成,其主要成分(fèn)是(shì)鐵和鋁的(de)三價鹽,pH為2.3~3,在深圳的印(yìn)染廠中被廣泛采用。廢水投藥(yào)後經隔(gé)板 反應區進(jìn)入氣浮區,浮渣排入貯泥池經板框壓濾機壓濾成泥餅(bǐng)外運,出水經計量直接排海。
汙泥處理部分不變。
3 運行效果及分析(xī)
在接(jiē)觸氧化池掛膜成熟以(yǐ)後,物化處理設備停止(zhǐ)使(shǐ)用。深圳市環保局在(zài)排放(fàng)口晝夜監測的結果見表2。
表2 監測數據
|
日期 |
取樣點 |
分析項(xiàng)目 |
||||
|
PH |
CODcr |
SS |
色度 |
硫化物 |
||
|
9月9日 |
總排口 |
7.14 |
105 |
18.3 |
64 |
0.03 |
|
9月12日 |
總排(pái)口 |
6.26 |
147 |
12 |
32 |
0.02 |
|
9月13日 |
總排口 |
6.78 |
41.3 |
5.3 |
32 |
0.01 |
|
9月19日 |
總排口 |
7.52 |
87.7 |
9.5 |
32 |
0.01 |
|
9月20日 |
總排口 |
7.03 |
93.3 |
23.0 |
32 |
0.01 |
經過兩年來的連續運行,監測數據表明屬達標運行,說明該(gāi)項治理工程是成功(gōng)的。從中還得出如下經驗和結(jié)論:
① 生物濾池不適合對此類(lèi)高濃度印染廢水的好氧處理(lǐ)。生物(wù)濾池雖有節省能耗、易於操作等優點,但處理效率低,對有機物的降解率隻有15%~40%,且滋生(shēng)蚊蠅。當負(fù)荷高時,生(shēng)物濾池呈厭氧狀態,造成汙泥阻(zǔ)塞孔隙,影響通風。濾料一旦(dàn)阻塞,清理困難。
② 在生化處理中,水解池起(qǐ)著很重要的作用,它對(duì)色度的去除率通常在40%~70%,對COD的去除率隻(zhī)有10%~20%,但能提高廢水的可生化性。在確定接觸氧化池參數前,取生物 濾池中(zhōng)的濾料和厭氧池的出水,在實驗室(shì)進行耗氧試驗。結果表明,隻要停留時間過長(24h),對COD的去除率(lǜ)就可以達到90%以上,說明厭氧水解池的出水可生化性強,為後續生化處理創造了極有利的條件。
③ 對這種高濃度(dù)呈強堿性的印(yìn)染廢水,在生化前要進行(háng)中和。硫酸亞鐵(tiě)對這類印(yìn)染廢水有獨特作用,預處理采用投硫酸亞鐵的(de)辦法,能去除部分色度,並且能使COD降到900mg/L以下。
④ 在(zài)接觸氧化(huà)池掛膜後,由填料上微生物組成的食物鏈能維持生物膜的平衡,沉澱的汙(wū)泥全部回流到厭氧水解池。混凝氣浮(fú)池最終(zhōng)產泥量隻有1m3/d左右,而改造(zào)前最(zuì)終(zhōng)產泥量是7~8m3/d,減少泥(ní)量(liàng)約87%,大大減少了汙(wū)泥處(chù)理係統的負荷(汙泥出(chū)路曾是廠方頭(tóu)疼的問題)。
⑤ 接觸氧化池分(fèn)三個廊道,在以後運行時發現:若第一(yī)個廊道停止曝(pù)氣使之成為厭(yàn)氧段時,其出水CODCr隻是(shì)略有上升,在140mg/L左(zuǒ)右,色度在50倍左右,仍(réng)屬達標運行,經測(cè)定(dìng)其內部溶解氧在0.2mg/L以下。這樣,實際好氧停留(liú)時間降低為(wéi)14h,一方麵節省了能(néng)耗,另一方麵為今後擴大處(chù)理量創造了一個極有利的條件(jiàn)。
4 工程投資和運(yùn)行成本
配套建設時汙水處理投資90萬元(yuán),改造工程投資120萬元,工程總(zǒng)投資210萬元(yuán),對1000m3/d水量,工程(chéng)投(tóu)資成本為0.21萬元/m3。
運行成本(以1999年為例)見表3。
表3 運行成本
|
序號 |
成本項目 |
處理水量(m3) |
總費(fèi)用(yòng)(元) |
單位成本(元/m2) |
備注 |
|
1 |
工資 |
|
66000 |
|
本(běn)表沒有考慮折舊。廠方自己烯油發電。操作人員共5人,三班倒,每班1人,化驗(yàn)室1人,另設班長1人。 |
|
2 |
職工福利 |
|
3000 |
|
|
|
3 |
社會保障 |
|
600 |
|
|
|
4 |
其他費用 |
|
3000 |
|
|
|
5 |
業務費 |
|
283000 |
|
|
|
其中:電費 |
|
135000 |
|
||
|
藥劑費 |
|
98000 |
|
||
|
維(wéi)修費 |
|
12000 |
|
||
|
泥餅外運費 |
|
28000 |
|
||
|
調(diào)節池清淤 |
|
10000 |
|
||
|
合計 |
348956 |
355600 |
|
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