1.1 廢水處理工藝
該工(gōng)程采用生物法(fǎ)為主體處理工藝,以(yǐ)隔油池,沉澱池為預處理工藝。汙泥定期排入汙泥池,幹化後外運。工藝流程見圖(tú)1。
1.2 主要構築物及設備
1.2.1 隔油池
采用平流隔油池,水力停留時間2h。浮油進行回(huí)收。平麵尺寸2.0m×3.0m,有(yǒu)效水深3.0m。
1.2.2 調節池
調節池停留時間為14h。平麵尺(chǐ)寸6.0m×4.0m,有效水深3.2m。
1.2.3 斜管沉澱池
沉澱池前端為旋流反應區,混(hún)凝區(qū),後(hòu)段(duàn)為斜管沉澱區。反應區(qū)利用提升水泵的衝力(lì),在反應區內形成旋流,使石灰乳與廢水充分反應,Ca(OH)2既(jì)可作(zuò)為一種很好的混凝(níng)劑,使廢水中的膠體(tǐ)物質發生電中和形成(chéng)絮(xù)體,從而使絕大(dà)部分有機物沉澱下來,形成明顯的(de)固液分(fèn)離,又(yòu)可提高廢水的pH值(zhí),同時又可(kě)降(jiàng)低廢水中(zhōng)的SO42-的濃度,有利於後續厭氧水解處(chù)理。沉澱區采用斜管沉(chén)澱(diàn),表麵負荷為1.1m3/m2,總停(tíng)留時間為2.8h。平麵尺寸為5.0m×2.0m,有效水深3.5m。
1.2.4 ABR反應器(qì)
厭氧折流板反應器(Anaerobic Baffled Reactor,簡稱ABR)。水力總停留時間為6h,取水解反應段。上升區流(liú)速2.5 m/h,下行區流速(sù)13.3 m/h,容積負荷為5.5 kg/(m3·d)。利用酸化水解菌將油脂水解成甘油、脂肪酸(suān)等易被微生物降解的可溶(róng)性物質,提高SBR反應池進(jìn)水的可(kě)生(shēng)化性,降低後續SBR反應池的有(yǒu)機(jī)負荷,縮短(duǎn)SBR反應時間。平麵(miàn)尺寸2.0m×7.0m,有(yǒu)效水(shuǐ)深3.5m。
1.2.5 配水池
儲存ABR反應器出水,同時作為SBR反應器的配水池,停(tíng)留時間為4h,平麵尺寸4.0m×4.0m,有效(xiào)水深2.0m。
1.2.6 SBR反應器
當生化池(chí)的汙泥的質量濃度在3 500-4 500mg/L時,保持其(qí)CODcr容積負荷,運行周期為12h,其中進水1 h,曝氣8h,沉澱(diàn)1.0h,潷水1.0h,閑置(zhì)l h。采(cǎi)用射流曝氣,排水比(入)1:2。SBR反應器(qì)為2個,分(fèn)不同程(chéng)序(xù)交替(tì)運行。單個平麵尺(chǐ)寸5.0m× 5.0m,有效(xiào)水深3.5m。
1.2.7 汙泥池
汙泥池采用重力濃縮池,兩池交替(tì)使用。上清液定期回流至調節池,濃縮後汙泥用泵打人板框壓濾機進行幹化,濾(lǜ)液回調(diào)節(jiē)池。平麵尺寸3.0m×4.0m,有效水深3.0m。
1.2.8 壓濾(lǜ)機
采用板框壓濾(lǜ)機處理汙(wū)泥。壓濾(lǜ)機過濾麵積為30m2,每天出(chū)泥一次。
1.2.9 主要動力設備(bèi)
主(zhǔ)要動力設備見表(biǎo)2。
2 處理效果及討論
2.1 處(chù)理效果
整個設施經過約(yuē)60d的調試運行後,出水可(kě)基本達標,整個係統在運行5個月後(hòu),出水(shuǐ)可基本達(dá)標,整個(gè)係統在運(yùn)行5個月後處理效果達到最佳,詳見表3、圖2、圖3及圖4。
2.2 問題與討論
在厭氧反應中,放棄反應時(shí)間長、控製條件(jiàn)要求高的甲烷發酵階段,將反應控製在(zài)酸化階段,這樣較之全過程的(de)厭氧反應具有以下優點:①由於反(fǎn)應控製在水解、酸化階段反(fǎn)應迅速,故(gù)水解池體積小;②不需要收集產生的沼氣,簡化了結構,降低了造價,便於維護;③對於汙泥的降解功(gōng)能完全和消(xiāo)化池一樣,產生(shēng)的剩餘汙泥量少。同時,經水解反應後溶解性CODcr,比例大幅度增(zēng)加,有利於微生物對基質的攝取,在微生物的代謝過程中減少了一個重要環節,這將加速有機(jī)物的降解,為後續生物處理創造更(gèng)為有利的條件[1]。
通過連續采樣分(fèn)析(xī),SBR反應器對(duì)進水CODcr去除率的好壞(huài)直接受酸化效(xiào)果的影口向(xiàng),酸化效果好,去除率高,反之就低。其去除率最大時超過98%。
由(yóu)於廢水中含(hán)有大量的油脂(zhī),一經曝氣會產生大量(liàng)的氣泡,而油(yóu)脂(zhī)又起表麵活性劑的作用,其黏附在氣泡外壁,形成(chéng)一層油膜,使氣泡不容易破碎,同(tóng)時大量汙泥黏(nián)附(fù)在氣泡表麵,隨(suí)泡沫流失。雖然隔油、沉澱(diàn)等預處理(lǐ)可去除70%-80%的油脂,但(dàn)仍有部分油脂進入SBR反應器,當SBR反應器進水CODcr的質量濃度超過(guò)2 200mg/L時,就開始起泡,且濃度越高起泡越(yuè)多,汙泥流失越大,當進水CODcr的質量濃度超過3 200mg/L,汙泥流失量很高,嚴重影響SBR反應器的正常運行。
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13345262695生化法處理油脂化工廢水
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1 廢水處理設計
該廠廢水主要來自酸化(huà)、水解、清洗等工藝,廢水中主要含(hán)有動植物油(yóu)、各類硬脂酸、油酸、無機(jī)酸等。
設計水量為重50m3/d,.廢水(shuǐ)經處理後應達到國家一級排放標準(CB8978—96),進出水(shuǐ)水(shuǐ)質情況見表(biǎo)1。
| 水(shuǐ)質類型 |
ρ(BODcr)/ (mg·L-1) |
ρ(CODcr)/ (mg·L-1) |
ρ(SS)/ (mg·L-1) |
ρ(NH3-N)/ (mg·L-1) |
PH值 |
ρ(動植物(wù)油)/ (mg·L-1) |
| 設計進水(shuǐ) | 3000 | 5000 | 800 | 80 | 2-4 | ≤120 |
| 處理出水 | ≤20 | ≤100 | ≤70 | ≤15 | 6-9 | ≤10 |
1.1 廢水處理工藝
該工(gōng)程采用生物法(fǎ)為主體處理工藝,以(yǐ)隔油池,沉澱池為預處理工藝。汙泥定期排入汙泥池,幹化後外運。工藝流程見圖(tú)1。
1.2 主要構築物及設備
1.2.1 隔油池
采用平流隔油池,水力停留時間2h。浮油進行回(huí)收。平麵尺寸2.0m×3.0m,有(yǒu)效水深3.0m。
1.2.2 調節池
調節池停留時間為14h。平麵尺(chǐ)寸6.0m×4.0m,有效水深3.2m。
1.2.3 斜管沉澱池
沉澱池前端為旋流反應區,混(hún)凝區(qū),後(hòu)段(duàn)為斜管沉澱區。反應區(qū)利用提升水泵的衝力(lì),在反應區內形成旋流,使石灰乳與廢水充分反應,Ca(OH)2既(jì)可作(zuò)為一種很好的混凝(níng)劑,使廢水中的膠體(tǐ)物質發生電中和形成(chéng)絮(xù)體,從而使絕大(dà)部分有機物沉澱下來,形成明顯的(de)固液分(fèn)離,又(yòu)可提高廢水的pH值(zhí),同時又可(kě)降(jiàng)低廢水中(zhōng)的SO42-的濃度,有利於後續厭氧水解處(chù)理。沉澱區采用斜管沉(chén)澱(diàn),表麵負荷為1.1m3/m2,總停(tíng)留時間為2.8h。平麵尺寸為5.0m×2.0m,有效水深3.5m。
1.2.4 ABR反應器(qì)
厭氧折流板反應器(Anaerobic Baffled Reactor,簡稱ABR)。水力總停留時間為6h,取水解反應段。上升區流(liú)速2.5 m/h,下行區流速(sù)13.3 m/h,容積負荷為5.5 kg/(m3·d)。利用酸化水解菌將油脂水解成甘油、脂肪酸(suān)等易被微生物降解的可溶(róng)性物質,提高SBR反應池進(jìn)水的可(kě)生(shēng)化性,降低後續SBR反應池的有(yǒu)機(jī)負荷,縮短(duǎn)SBR反應時間。平麵(miàn)尺寸2.0m×7.0m,有(yǒu)效水(shuǐ)深3.5m。
1.2.5 配水池
儲存ABR反應器出水,同時作為SBR反應器的配水池,停(tíng)留時間為4h,平麵尺寸4.0m×4.0m,有效(xiào)水深2.0m。
1.2.6 SBR反應器
當生化池(chí)的汙泥的質量濃度在3 500-4 500mg/L時,保持其(qí)CODcr容積負荷,運行周期為12h,其中進水1 h,曝氣8h,沉澱(diàn)1.0h,潷水1.0h,閑置(zhì)l h。采(cǎi)用射流曝氣,排水比(入)1:2。SBR反應器(qì)為2個,分(fèn)不同程(chéng)序(xù)交替(tì)運行。單個平麵尺(chǐ)寸5.0m× 5.0m,有效(xiào)水深3.5m。
1.2.7 汙泥池
汙泥池采用重力濃縮池,兩池交替(tì)使用。上清液定期回流至調節池,濃縮後汙泥用泵打人板框壓濾機進行幹化,濾(lǜ)液回調(diào)節(jiē)池。平麵尺寸3.0m×4.0m,有效水深3.0m。
1.2.8 壓濾(lǜ)機
采用板框壓濾(lǜ)機處理汙(wū)泥。壓濾(lǜ)機過濾麵積為30m2,每天出(chū)泥一次。
1.2.9 主要動力設備(bèi)
主(zhǔ)要動力設備見表(biǎo)2。
表(biǎo)2 主要動力(lì)設備
| 序號 | 名稱(chēng) | 型號 | 規格性能 | 數量/台 |
| 1 | 廢水提升泵 | CSS-50.75-50 | 流量12m3/h,揚程(chéng)6m,功(gōng)率0.75KW | 2 |
| 2 | 射流曝氣機 | JA-33-80 | 空氣量(liàng)37m3/h,功率2.2KW | 4 |
| 3 | 汙泥泵 | 25FB-40 | 流量3.6m3/h,揚程40m,功率2.2kW | 1 |
2 處理效果及討論
2.1 處(chù)理效果
整個設施經過約(yuē)60d的調試運行後,出水可(kě)基本達標,整個係統在運行5個月後(hòu),出水(shuǐ)可基本達(dá)標,整個(gè)係統在運(yùn)行5個月後處理效果達到最佳,詳見表3、圖2、圖3及圖4。
表3 運行180d時的采樣數據
| 水樣名稱 | PH值 |
ρ(CODcr)/ (mg·L-1) |
去除率/ % |
ρ(SS)/ (mg·L-1) |
去除率/ % |
ρ(NH3-N)/ (mg·L-1) |
去除率/ % |
| 原水 | 2.8 | 6508 | 1140 | 104 | |||
| 隔油池 | 3.0 | 5424 | 16.7 | 1050 | 7.9 | 102 | 1.9 |
| 沉澱出水 | 7.8 | 2442 | 55.0 | 84 | 92.0 | 51 | 50.0 |
| ABR出水 | 7.1 | 2120 | 13.2 | 29 | 65.5 | 44 | 86.3 |
| SBR出(chū)水 | 6.8 | 84 | 96.0 | 26 | 10.3 | 13 | 70.5 |
2.2 問題與討論
在厭氧反應中,放棄反應時(shí)間長、控製條件(jiàn)要求高的甲烷發酵階段,將反應控製在(zài)酸化階段,這樣較之全過程的(de)厭氧反應具有以下優點:①由於反(fǎn)應控製在水解、酸化階段反(fǎn)應迅速,故(gù)水解池體積小;②不需要收集產生的沼氣,簡化了結構,降低了造價,便於維護;③對於汙泥的降解功(gōng)能完全和消(xiāo)化池一樣,產生(shēng)的剩餘汙泥量少。同時,經水解反應後溶解性CODcr,比例大幅度增(zēng)加,有利於微生物對基質的攝取,在微生物的代謝過程中減少了一個重要環節,這將加速有機(jī)物的降解,為後續生物處理創造更(gèng)為有利的條件[1]。
通過連續采樣分(fèn)析(xī),SBR反應器對(duì)進水CODcr去除率的好壞(huài)直接受酸化效(xiào)果的影口向(xiàng),酸化效果好,去除率高,反之就低。其去除率最大時超過98%。
由(yóu)於廢水中含(hán)有大量的油脂(zhī),一經曝氣會產生大量(liàng)的氣泡,而油(yóu)脂(zhī)又起表麵活性劑的作用,其黏附在氣泡外壁,形成(chéng)一層油膜,使氣泡不容易破碎,同(tóng)時大量汙泥黏(nián)附(fù)在氣泡表麵,隨(suí)泡沫流失。雖然隔油、沉澱(diàn)等預處理(lǐ)可去除70%-80%的油脂,但(dàn)仍有部分油脂進入SBR反應器,當SBR反應器進水CODcr的質量濃度超過(guò)2 200mg/L時,就開始起泡,且濃度越高起泡越(yuè)多,汙泥流失越大,當進水CODcr的質量濃度超過3 200mg/L,汙泥流失量很高,嚴重影響SBR反應器的正常運行。
上(shàng)一(yī)篇: 乳品加工廢水處理
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