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高濃度豆製(zhì)品廢水的處理(lǐ)
時間:2017-06-19瀏覽量:487

1 工藝流程(chéng)的確定

  根據豆製品廢水的特點及經處(chù)理後的廢水接入城市汙水管網的要求,對高濃度廢水采用酸化水解—厭氧(yǎng)消化處理工藝,充分利用其能耗低、處(chù)理效率高、耐負荷並能(néng)產生沼氣(qì)等特點。 

  高濃度廢水經酸化水解—厭氧消化後(hòu),出水與低濃度廢水混合,泵(bèng)入城市排汙管網。具(jù)體工藝流程(chéng)見圖1。 

  高濃度廢水在酸化水解池的(de)滯(zhì)留期為12 h,經水解酸化後的酸化液通過水力篩網(wǎng)篩除未被(bèi)水解酸化的大顆(kē)粒豆製品(pǐn),然後進入增溫計量池,把酸化液增溫至38 ℃,再泵入厭(yàn)氧消化(huà)罐。厭氧發酵采用複合式上流厭氧汙泥床工藝,中溫發酵,水力滯留時(shí)間為(wéi)84 h,容積負荷為4.40kgCOD/(m3·d),COD去除率在95%以上,產沼氣達510m3/d,產氣率為1.70m3/(m3·d)。厭氧出水經沉澱後(hòu)進入(rù)配水池與稀廢水混合,最終排入城市汙水幹管。

 

  水解(jiě)酸化池的(de)設置,可以把複雜且難降解、大顆粒的有機物水解成易降解的簡單有機物,大大降低廢水中的SS含量,此時廢水的pH值不僅沒有降低,反而(ér)有所提高(這主要是與酸化時間較長、酸化後期產甲烷菌群的活躍和部分銨離子的產生有關),這樣可以大大減少廢水對厭氧消化的衝(chōng)擊。 

  在設計厭氧消化池時,增(zēng)加了廢水回(huí)流設施的設置,三相分離器上部(bù)的厭氧出水回流至回流罐,與未經處理的高濃度廢水混合後再(zài)進入厭氧消化罐,這樣可以提高廢水的(de)pH值,降低進入厭氧消化罐的廢水(shuǐ)COD濃度,減(jiǎn)少對厭氧汙泥的局部衝擊,防(fáng)止厭(yàn)氧池內部酸化反應的存在,提高厭氧消化效率。隨著回流(liú)比例的調整,可以大大提高厭氧消化罐的耐衝(chōng)擊能力。

2 設計和施工

  由於廠區內可利用的空(kōng)地很小(xiǎo),進行總圖設計時,結合工藝流程(chéng),將預處理各池(chí)以及沉澱池(chí)和(hé)配水池建成重疊型(xíng),節約了建設(shè)用地。 

  ①由於廢水(shuǐ)處理設施正好位於原(yuán)有(yǒu)的(de)池塘(táng)上,其地(dì)基承載力和土(tǔ)質均勻度都很差,如采用鋼筋混凝土結構(gòu),由(yóu)於其自重(chóng)大,地(dì)基處理費用就相當高。厭(yàn)氧罐和貯氣(qì)櫃設計采用德國引進的Lipp罐(guàn)體(tǐ),由於罐體自重輕(qīng),基礎比較容易處理,費用隨(suí)之降低。厭氧消化罐高為9 m,直(zhí)徑為(wéi)7 m,是地上式圓形Lipp罐。由於對厭氧消化罐的(de)徑、高比進行了調整,原有的三相分離器就不是很適合。因此,對(duì)三相分離器進行了重新設計,采(cǎi)用三層(céng)鋼結構漏鬥式導流(liú)板做三相分離器(見圖(tú)2)。從使用結果看,三相分離效果相當好,厭氧汙泥流失(shī)量很小,汙泥截留效果明顯(xiǎn)。

 

  ②沼氣貯氣櫃(guì)采用幹式貯氣櫃,由(yóu)於其(qí)自重很小,地基無(wú)需進(jìn)行特別處理(lǐ)。而濕式貯氣櫃其自重(chóng)較大,需較(jiào)大的地基處理費用。采用Lipp技術卷製的幹式貯氣櫃,櫃體為鍍鋅(xīn)鋼板一次卷(juàn)製成形的筒體,在櫃內安裝了(le)貯氣袋和高位控製架,櫃外安裝有氣體量的顯示裝置,並同時安裝了氣袋保護裝置——氣體超壓保護器。貯氣袋采用從德國進口(kǒu)的專用沼氣貯氣袋,其使用壽命較長,並且(qiě)不需每年進行維護,一年可節約一筆不小(xiǎo)的(de)維護費。 

  ③厭氧消化罐采用(yòng)Lipp技術進行卷製。筒體材料采用(yòng)不鏽鋼複合高強度板卷製(zhì),在罐頂上部安裝有壓頂槽鋼,采用不鏽鋼螺栓與筒體之間的定位,不采用焊接方式。筒體製作完成後,進行罐內的金屬結構安裝。由於罐體為金屬結(jié)構,罐頂可在罐內金屬結構(gòu)完成後再進行安裝,這樣給罐內的安裝工作帶來了(le)極(jí)大(dà)的便利。厭氧罐內設有布水(shuǐ)器,布水器采用枝狀(zhuàng)布水,隔3m2設有一個(gè)布水頭,布水較為均勻。三相分離器的(de)安裝是罐內金屬結構安裝(zhuāng)的重點,由三個圓(yuán)錐形(xíng)正反鬥組成,施工要求高、難度大。在施工(gōng)中充分利用罐頂後施工的特點,三個圓(yuán)錐鬥在外進行拚接,然後到罐內進行(háng)安裝,降(jiàng)低了施工難度和勞動強度,工程質量也較容易(yì)控製,加快(kuài)了(le)工(gōng)程進度。安裝完成三相分離器和(hé)溢流槽後,進(jìn)行罐頂的安裝施工工作。罐體保溫(wēn)材料采用阻燃型的聚苯(běn)乙烯泡沫板,外殼采用彩色瓦楞(léng)鋼板,瓦楞(léng)鋼板采用特製的定(dìng)位卡頭扁鋼定位,安裝效果良(liáng)好。Lipp罐(guàn)體與鋼筋混(hún)凝土之間(jiān)的澆築采用膨脹混凝(níng)土(見圖3)。

 

3 調試運行

  調試運行工(gōng)作從1996年11月開始,對水解酸(suān)化、厭氧消化進(jìn)行培菌調試。 

  ①水解酸化:菌種采(cǎi)取自然富集培養,處理水量與厭氧(yǎng)消化進水量(liàng)相匹配,從10m3/d、20m3/d……逐步增加負荷,1個半月後達到滿負(fù)荷運轉,處理能力為80m3/d。經酸化(huà)處理後,出水COD平均從 24 000 mg/L降為16 500 mg/L左右(yòu),COD去(qù)除率達30%,pH值為5.5。 

  ②厭氧消化:厭氧菌采(cǎi)用廠區的陰溝汙泥和杭州四堡汙水處(chù)理廠的厭氧汙(wū)泥(ní)接種,共接種60%含水率的厭氧汙泥30 m3,菌種接入厭(yàn)氧罐後,加入(rù)少量生產廢水作為(wéi)培養基,先進行升溫和馴化培養。每天升溫1 ℃左右,直至(zhì)達到設計要求的38±1 ℃。廢水處理量從10m3/d開始,COD負荷從0.36kgCOD/(m3·d)逐步(bù)增加,1個半月後,進水量(liàng)達到80 m3/d,COD負荷為4.40kgCOD/(m3·d),出水COD濃度為650 mg/L左右,COD去除率達96%,出水pH值為7.2,產沼(zhǎo)氣為510m3/d,產氣率為1.70m3/(m3·d)。

4 正常運行

  廢水處理工程運行初期,由(yóu)於水量變化較大(約為60~150m3不等),廢水濃度波動也很大,最低時CODCr濃度在(zài)8 000 mg/L左右,而(ér)最高(gāo)時CODCr濃度可達到3×104 mg/L,這給(gěi)正常運行帶(dài)來了困難。同時也發現,當(dāng)廢水(shuǐ)量較大時其濃度相應較低,而(ér)水量(liàng)少(shǎo)時其濃度就很高,在工程實(shí)際(jì)運行管理中,根據這個特點,當水量較大時采用(yòng)延長進料時間同時減少厭氧消化罐的回流比例,以減少(shǎo)由於水(shuǐ)量的增加而對厭氧消化所(suǒ)產生的衝擊。當水量減少而濃度較高時,加大厭氧消化罐的回流(liú)比例和回流時間,加大(dà)回流比可以很好地減少高濃度廢水對厭氧消化的局部(bù)衝擊。經過一段時間(jiān)的探索,總(zǒng)結出高濃度廢(fèi)水(shuǐ)與厭氧回(huí)流水相混合後的COD濃度在1.5×104 mg/L以(yǐ)下時,就可以減少對(duì)厭氧消化的衝擊,而將(jiāng)混合(hé)廢水的COD濃度控製在1×104 mg/L以下時,基本上不會對厭氧產生衝擊,出水各(gè)項指標均很正常。 

  處理工程經過(guò)近2年的(de)運行,效果穩定,沒有出現(xiàn)大的反複,各單元的處理效果(guǒ)(平(píng)均值)與沼氣產氣量見表2。
 
表2 各單元的處理效果
 

項目

高濃度廢水

格柵沉砂池

酸化水解(jiě)池

厭(yàn)氧消化罐

沉澱池(chí)

混(hún)合池

處理水量(m3/d)

80

80

80

80

80

330

滯留時間(h)

 

1

12

84

6

6

pH值

5.0

5.0

5.5

7.2

7.2

6.5

SS(mg/L)

12000

11000

7200

430

350

501

去除率(%)

 

8.3

34.5

94

18.6

 

CODCr(mg/L)

24000

23000

16500

690

650

460

去除率(lǜ)(%)

 

4.4

28.3

95.8

4.4

 

BOD5(mg/L)

10800

10500

8500

260

260

200

去除率(%)

 

2.8

19

97.5

 

 

溫度(℃)

50

30

28

38

常溫

常溫

沼氣(m3/d)

 

 

 

510

 

 

5 結(jié)論與經驗

  ①通過近2年的運行,處理效果達到和超過設計指標,處理設備和裝置運行正常,說明(míng)用水解酸化—厭氧發酵的工藝處理豆製品廢水是切實可行的。同時,采用德國Lipp技術與設備,大大縮短了(le)工程的施(shī)工(gōng)周期,受天氣影(yǐng)響的程度也遠比鋼(gāng)筋混凝土結(jié)構的工程要小,無論在(zài)南方或北方(fāng),Lipp技術都比(bǐ)較適合發展。 

  ②由於采用Lipp技術卷製(zhì)的罐(guàn)體其自重很小,罐體結(jié)構受力得到大大改善,對地基的(de)處理費用大大降低,特別是在(zài)軟土地基的地區,工程造價更是顯著下(xià)降。同(tóng)時,可以(yǐ)減少大量的日常(cháng)維護和檢修費用,工程使用壽命也大大延長。 

  ③增加厭氧消化罐(guàn)的回流量可以大大減(jiǎn)少對厭氧的衝擊,不(bú)必為調節pH而(ér)多支出藥品的費用,可以使運行處於低(dī)成本(běn)狀態,增(zēng)加了沼(zhǎo)氣出售的收入(該工程產沼氣為510m3/d,若按1.2 元(yuán)/m3計,則收入為612 元/d)。
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