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低氧-好氧兩段工藝處理慶大黴素廢水
時間:2017-06-20瀏覽量:458
 山東省泰安市某製藥(yào)廠是一個生產慶(qìng)大黴素的中外合資企業,該廠排放的廢水具有流量小、CODCr和SS濃度高、有抗菌性等特點。采用(yòng)低氧(yǎng)—好氧工藝處理該(gāi)廠廢水經過好個月的調試運行,取得了成功,處理後各項指標均穩定,處理水與低汙染廢水混合後排放符合《汙水綜合排放標準》製(zhì)藥行業二級標準GB 8978—88。 

1.1 廢水(shuǐ)水質、水量 

  該廠排放廢水中含有(yǒu)大量菌絲體,BOD5、CODCr、SS、色(sè)度等指標均(jun1)很高。 

  設計處理水量:慶大黴素廢水為51m3/d,其他廢水20m3/h。慶大黴素廢水主要汙染指標為:CODCr19 000 mg/L,SS10000mg/L,BOD57500mg/L,pH 5.48。 

1.2 廢水處理工藝(yì)流(liú)程 

  廢水(shuǐ)處理工藝流程如圖1。廢水經格柵(shān)後進(jìn)入曝氣(qì)調節池,經低氧處理後由泵提(tí)升進入初沉池中,出水進入生物接觸(chù)氧化池(chí),其出水與低(dī)汙染廢水混合經二沉池(chí)泥水分離後排放(fàng)。初沉(chén)池、二沉池剩餘汙泥經濃縮(suō)後由板框壓濾成泥餅焚(fén)燒。汙水由泵一次提升後,其餘為重(chóng)力出流。

 

1.3 主(zhǔ)要構築物 

  主要構築物及工藝參數見表(biǎo)1。
 
表1 主要構築物和設備的工藝參數
 

構築物

規格(gé)型號

設(shè)計及運行參數

數量

曝氣調節池(第一(yī)段低氧活性汙泥池)

鋼筋混凝土 
13m×6.5m×3.5m

0<DO<mg/L,曝氣時間(jiān)50-100hMLSS 10g/L,汙泥回(huí)流率80% COD容(róng)積負荷7.6KgCODcr/(m3.d)

1座

初沉池

鋼筋(jīn)混凝土 
¢2.5m×8.1m(¢×H)

沉澱(diàn)時間7.5h

1座

生物接觸氧化池(第二段好氧池(chí))

鋼(gāng)筋混凝(níng)土 
3.8m×3.8m×3.7m

DO=2mg/L,曝氣時間48h 膜外的MLSS 4.5g/L 
CODcr容積負荷7.7KgCODcr/(m3.d)

2座

二沉池

鋼筋(jīn)混凝土 
4m×2m×3.7m(合建)

深沉時間2.5h

2座

格柵

WGS-500型

 

1台

雙螺旋曝氣器(qì)

YX420型

 

12隻

汙水(shuǐ)泵

IS50-32-200型

1用1備

2台

較茨鼓風機

L32-15/0.35型

1用1備

2台

板框壓濾機(jī)

BAS4/320-25型

每周運轉8h

1台

2 設計特點

  ① 利用曝氣調節池作為第一(yī)段低氧活性汙泥池,這是本設計的創(chuàng)新(xīn)。曝氣調節池兼有貯存、調(diào)節、勻化(huà)和低氧生物(wù)處理多種功能,大(dà)大降低了基建投資及運轉費用。 

  ② 第(dì)二段生物好氧處理(lǐ)池為生物接(jiē)觸氧化池,該生物膜法具有操作管理方便、可靠、汙泥(ní)產量(liàng)少、處理效果穩定等優點。 

  ③ 曝(pù)氣調節池回流汙泥由初沉池重力回流,不需(xū)另設動力設備。

3 調試運轉

3.1培菌、馴化 

  ① 培菌過程 

  取肉聯廠二沉池剩餘汙泥6 m3作為接種汙泥(ní),加適量慶大黴素廢水、糞便(biàn)水及其他水等配製(zhì)後(混合液(yè)CODCr在1 000 mg/L左右)進行悶曝,每天排走過量(liàng)上清液,補充微生物繁殖(zhí)生長所需要的營(yíng)養物質,此(cǐ)過程(chéng)經10d左右結束。 

  ② 生物接觸氧化池掛膜過程 

  將調節池培養成熟的汙泥加入生物接觸(chù)氧化池中悶曝,定期排走上清液,15d左右填(tián)料上的(de)生物膜生長較好。 

  ③ 馴化運行過程 

  培菌結束(shù)後開始馴化運行(háng),此過(guò)程經3個多月(yuè)、分(fèn)兩個(gè)階段進行。 

  低(dī)負荷運行階段:CODCr在10000mg/L左右; 

  中高負荷運行階段:CODCr在(zài)16800~25600mg/L。 

3.2 運行情況 

  調(diào)試運行(háng)期(qī)間水溫為(wéi)14~25℃。低負荷運行的(de)進水CODCr為9668mg/L,第(dì)一段處理後出水CODCr為5751mg/L,去除率為40.5%;第(dì)二段處理後出(chū)水CODCr為549mg/L,總去除率為(wéi)94.3%;中、高負荷(hé)運行結果表明:當慶(qìng)大(dà)黴素廢水(shuǐ)的進水CODCr在16800~25600mg/L(平均為20193mg/L),SS在(zài)7.112~11.987g/L(平均為9.133g/L)變化範圍內(nèi),經第一段低氧處(chù)理(lǐ)後,出水CODCr為14122mg/L,去除率(lǜ)為(wéi)30.1%,SS值為8.762mg/L,去除率為4.1%;經二段好氧處(chù)理後的最終出水CODCr為1514mg/L,總去除率為92.5%;SS為276mg/L,總去除率為96.8%。

4 幾點體會

  ① 慶大黴素是小單孢菌在含糖蛋白質培養基中發酵代謝的產物,它是一種殺菌(jun1)力較強的廣譜抗菌素,對多種革蘭氏菌(jun1)均有較強的(de)抗菌作用,培養的細(xì)菌主要是革蘭氏菌,因此需要較長時間的(de)馴化過程。由於一些突發(fā)原因,在兩段微生物相較好的情況下(xià),負荷提高過快,結果造成汙泥中毒問題,汙泥解體,沉降性能很差,通過降低負荷和悶曝等措施(shī)使活性汙(wū)泥(ní)性狀得到了恢複。 

  ② 兩段生物池采用同一供風係統(tǒng)供應,調節供氣量比較困難,應對低氧曝氣池設置專(zhuān)一的供(gòng)氣係統。

5 結論

  ① 低氧—好氧工藝應用於慶大黴(méi)素抗生(shēng)素製藥(yào)廢水處理是成功的,對有機物的處(chù)理效果(guǒ)好(hǎo),容積負荷高。此法(fǎ)可使廢(fèi)水CODCr由20193mg/L降至1514mg/L,去除率達(dá)92.5%,SS由9133mg/L降至276mg/L,去除率達96.8%。 
  ② 工藝操作簡單,運行可靠。 

  ③ 基建投資省(515.5元/kgCODCr)。 

  ④ 處理成本低:電耗為0.4kW·h/kgCODCr,處理成本為0.63元/kgCODCr,汙水處理(lǐ)投資占全廠(chǎng)投資總額的2.5%左右,汙水處理成本占慶大黴素產品成本的0.81%。
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