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行業動態
低氧-好氧兩段工藝處理慶大黴素廢水
時間:2017-06-20瀏覽量:435
 山東省泰安市某製藥(yào)廠是一個生產慶大黴素的中外合資企業(yè),該廠排放的廢水具有流量小、CODCr和SS濃度(dù)高、有抗(kàng)菌性等特點。采用低氧—好氧工藝處理該廠廢水經(jīng)過(guò)好個月的調試運行,取得了成功,處理後各項指標均穩定,處理水(shuǐ)與低汙(wū)染廢水混合後排放符合《汙水綜合排放(fàng)標準》製藥(yào)行業二級標準GB 8978—88。 

1.1 廢水水質、水量 

  該(gāi)廠排放廢水中含有大(dà)量菌絲體,BOD5、CODCr、SS、色度等(děng)指標均很高。 

  設計處(chù)理水量:慶大黴素廢水為51m3/d,其他廢水20m3/h。慶大黴素廢水主要汙染指標為:CODCr19 000 mg/L,SS10000mg/L,BOD57500mg/L,pH 5.48。 

1.2 廢水處理工藝流程 

  廢水處理工藝流程如圖1。廢水經格柵後進入曝氣調節池(chí),經低氧處理後由泵提升進入初沉池中,出(chū)水進入生物(wù)接觸氧(yǎng)化(huà)池,其(qí)出(chū)水與低汙染廢水混合經二沉池泥水分離後排(pái)放。初沉池、二沉池剩餘汙泥經(jīng)濃縮後由板框壓濾成泥餅焚(fén)燒(shāo)。汙水由(yóu)泵一次提升後,其餘(yú)為重力出流。

 

1.3 主要構築物 

  主(zhǔ)要構築物及工藝參(cān)數見表1。
 
表1 主要構築物和設備的工(gōng)藝參數(shù)
 

構築物

規格型號

設計及(jí)運行(háng)參數

數量

曝氣(qì)調節池(第一段低氧活性汙泥池)

鋼筋混凝土 
13m×6.5m×3.5m

0<DO<mg/L,曝氣時間50-100hMLSS 10g/L,汙泥回流率(lǜ)80% COD容積負荷7.6KgCODcr/(m3.d)

1座

初沉池

鋼筋混凝土 
¢2.5m×8.1m(¢×H)

沉澱時間7.5h

1座(zuò)

生物接觸氧化池(第二段好氧池(chí))

鋼筋混凝土 
3.8m×3.8m×3.7m

DO=2mg/L,曝氣時間48h 膜外的MLSS 4.5g/L 
CODcr容積負荷7.7KgCODcr/(m3.d)

2座

二沉池

鋼筋混凝(níng)土 
4m×2m×3.7m(合(hé)建)

深沉時間2.5h

2座

格柵

WGS-500型

 

1台

雙螺旋曝氣器

YX420型

 

12隻

汙水泵

IS50-32-200型

1用1備

2台

較茨鼓風(fēng)機

L32-15/0.35型

1用1備

2台

板框(kuàng)壓濾機

BAS4/320-25型

每周運轉8h

1台

2 設計特點(diǎn)

  ① 利用(yòng)曝氣調節池作為第一(yī)段(duàn)低(dī)氧活性汙泥池,這是本設計的(de)創新(xīn)。曝氣調節池兼有貯(zhù)存、調節、勻化和低氧生物處理多種功能,大(dà)大降低了(le)基建投資及(jí)運轉費用(yòng)。 

  ② 第二(èr)段生物好氧處(chù)理池為生物(wù)接觸氧化池,該生物膜法具有操作管理方便、可靠、汙泥產量少、處理效果穩定等(děng)優點。 

  ③ 曝氣調節池回流汙泥由初沉池重力回(huí)流,不需另設動力設備。

3 調(diào)試運轉

3.1培菌、馴化 

  ① 培菌過程 

  取肉聯廠二沉池剩餘汙泥6 m3作為接種汙泥,加適(shì)量(liàng)慶大黴素廢水、糞(fèn)便水及其他水等配製後(混合液CODCr在1 000 mg/L左右)進行悶曝,每天排走過量上清液,補充微生物(wù)繁殖生長所需要的營養物質,此過(guò)程經10d左右結束。 

  ② 生物接觸氧化池掛膜(mó)過程 

  將調節池培(péi)養成熟的汙泥(ní)加入生物接觸氧化池中悶曝,定期排走上清液,15d左(zuǒ)右填料上(shàng)的(de)生物膜(mó)生長較好。 

  ③ 馴化運行過(guò)程 

  培菌結束後開始馴化運行,此過程經3個多(duō)月、分兩個階段進行。 

  低負(fù)荷運行階段:CODCr在(zài)10000mg/L左(zuǒ)右; 

  中高負荷運行階段:CODCr在16800~25600mg/L。 

3.2 運行情況(kuàng) 

  調試(shì)運行(háng)期間水溫為14~25℃。低負荷運行的進水CODCr為9668mg/L,第(dì)一段處理後出水CODCr為5751mg/L,去除率為40.5%;第二段處理後出水CODCr為549mg/L,總去除(chú)率為(wéi)94.3%;中、高負(fù)荷運行結果(guǒ)表明:當慶大黴素廢水的進水CODCr在(zài)16800~25600mg/L(平均為20193mg/L),SS在7.112~11.987g/L(平均為9.133g/L)變化範圍內,經第(dì)一段低氧(yǎng)處理後,出水CODCr為14122mg/L,去除率為30.1%,SS值為8.762mg/L,去除率為4.1%;經二段(duàn)好氧處理(lǐ)後的最終出水(shuǐ)CODCr為1514mg/L,總去除率為(wéi)92.5%;SS為276mg/L,總去除(chú)率(lǜ)為96.8%。

4 幾點體會

  ① 慶大黴(méi)素是小單(dān)孢菌(jun1)在含糖蛋(dàn)白質培(péi)養基中發酵代謝的產物,它是一種殺菌力較強的廣譜抗菌素,對多種革(gé)蘭氏菌(jun1)均有(yǒu)較強的抗菌作用,培養的(de)細菌(jun1)主要是革蘭氏菌,因此(cǐ)需要較長時間的馴化過程。由(yóu)於一些突發原因,在兩段微生物相較好的情(qíng)況下,負(fù)荷提高過快,結果(guǒ)造成(chéng)汙(wū)泥中毒問題(tí),汙泥解體,沉降性能很差,通過降低負荷和悶曝等措施使活性汙泥(ní)性狀得到了恢複。 

  ② 兩段生物(wù)池采用同一供風係統供應,調節供氣量比較困難,應對低氧曝氣池設置專一的供(gòng)氣係統。

5 結論

  ① 低氧—好氧工藝應用於(yú)慶大黴素抗生素製藥廢水處理是成功的,對有機物的處理效果好,容積負荷高。此法可使廢水CODCr由20193mg/L降(jiàng)至1514mg/L,去除率達92.5%,SS由9133mg/L降至276mg/L,去除率達96.8%。 
  ② 工藝操作簡單(dān),運行可靠。 

  ③ 基建投(tóu)資省(515.5元/kgCODCr)。 

  ④ 處理成(chéng)本低:電耗為0.4kW·h/kgCODCr,處理成(chéng)本(běn)為0.63元/kgCODCr,汙水處理投資占全廠投資總額的2.5%左右,汙(wū)水處理成本占(zhàn)慶大黴(méi)素產品成本的0.81%。
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